立磨磨盘堆焊后主电机电流高台时低 在必应上
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生料立磨系统节能降耗技术改造 豆丁网
2021年6月23日 从以往的经验看,每年4月大修期间进行磨盘、磨辊在线堆焊之后,立磨主电机电流为165~185A,而运行到了中后期,立磨主电机电流上升至190~210A。 究其 立磨磨辊磨盘硬面堆焊修复 1、焊前检验:采用着色渗透探伤剂检查工件母体是否有裂纹等缺陷, 用小锤轻巧耐磨层检查耐磨层是否夹层。 2、焊中检验:采用红外测温仪检查层间 立磨磨辊磨盘硬面堆焊修复百度文库2007年9月10日 本文就辊式立磨采用的表面耐磨堆焊技术作一简介。 1、磨损分析 2、表面耐磨堆焊 大部分公司的立磨磨辊及磨盘由高铬铸铁制成,这是一种高耐磨材料且适用于 立磨磨辊及磨盘表面耐磨堆焊技术介绍 CCA数字水泥网
立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制百度文库
立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制Ⅲ半年的检查内容检查润滑油的质量,发现变质,及时更换。 ⑩焊接质量的验收方法:经堆焊后的磨盘衬瓦焊接牢固,堆焊表面均匀平 2017年4月15日 电动机的电流大小取决于电动机所带的负荷的大小,负荷太低,所以电流上不去。 立磨电机运行电流异常波动生料A磨机生产运行中突然出现电机电流异常波动。 立磨主电机电流低的原因百度知道2016年3月17日 矿渣立磨辊套材料堆焊中存在的问题主要是堆焊基材的焊接性问题。立磨辊套材质金属的焊接性可理解为金属是否能适应焊接加工而形成完整的、具备一定使用性 矿渣立磨磨盘堆焊后台产低,主要表现在入磨负压不稳定。
立磨磨辊、磨盘衬板磨损修复 豆丁网
2011年4月22日 通常必须配合全厂大修来停机,最好是 在大修期限内完成磨辊及磨盘衬板的更换或修复。 而且这是决定磨辊或磨盘衬板是否可以采取在线堆焊修 复的考量重点。 2010年5月27日 立磨磨辊及磨盘现场硬面堆焊浅谈 目前,国内大部分水泥企业为了节约成本及提高效率,逐渐接受磨机内磨辊及磨盘衬板旧品采用表面硬面堆焊修复技术。 的 立磨磨辊及磨盘现场硬面堆焊浅谈建设工程教育网2019年9月6日 当前位置:首页 > 立磨磨盘堆焊后主电机电流高台时低 导致立磨高差压的原因及处理措施桂林鸿程 立磨导致立磨高差压的原因有很多,桂林鸿程立 立磨磨盘堆焊后主电机电流高台时低
立磨常见问题及处理百度文库
层过薄时,磨主电机电流波动大,瞬间易过流。 磨机的振动 磨机振动是立磨存在的一个现象,振动过大会造成磨盘 和磨辊衬板及附属设备的损坏。引起因素较多,如入磨物料 粒度不均匀、磨辊和磨盘衬板磨损严重、风量及风温的波动、 研磨压力过高或 2021年6月23日 从以往的经验看,每年4月大修期间进行磨盘、磨辊在线堆焊之后,立磨主电机电流为165~185A,而运行到了中后期,立磨主电机电流上升至190~210A。 究其原因是磨盘、磨辊堆焊后,挡料圈高度未调整,料层厚度相对降低;而到了运行末期,磨盘、磨辊的磨损严重,料层厚度相对提高,主电机流上升。生料立磨系统节能降耗技术改造 豆丁网立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制Ⅲ半年的检查内容检查润滑油的质量,发现变质,及时更换。 ⑩焊接质量的验收方法:经堆焊后的磨盘衬瓦焊接牢固,堆焊表面均匀平整;堆焊后的磨辊及磨盘 衬板,能很好的满足需方使用要求 立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制百度文库
立磨磨辊及磨盘在线堆焊方案(修定)3M百度文库
2013年4月10日 立磨磨辊及磨盘在线堆焊方案 (修定)3M 55、联接焊丝、焊线等 注意要点:1、焊丝联接要缓、顺,尽量减少送丝阻力,以利于焊接稳定;2、焊丝在经过磨门处要用橡胶或塑料管隔开,以防止焊接时接地;3、焊线、地线一定要联接牢固,以防止焊接过程中出 2020年1月21日 从以往的经验看,每年2月大修期间进行磨盘、磨辊在线堆焊之后立磨主电机电流为190~195A,而到了12月运行末期,立磨主电机电流上升至205~210A。 主要的原因是磨盘、磨辊堆焊后由于挡料圈高度未调整,料层厚度相对降低;而到了运行末期,磨盘、磨辊的磨损严重,料层厚度相对提高,主电机电流 我公司立磨节能降耗技术改造投期刊2011年4月22日 通常必须配合全厂大修来停机,最好是 在大修期限内完成磨辊及磨盘衬板的更换或修复。 而且这是决定磨辊或磨盘衬板是否可以采取在线堆焊修 复的考量重点。 一般来说,生料磨和水泥磨由于其堆焊量很大,需要几十天才能完成堆焊修复,如果采取 在线施 立磨磨辊、磨盘衬板磨损修复 豆丁网
磨煤机磨辊、磨盘堆焊检修文件包(正式版)doc全文可读
2019年9月7日 编写: 阿拉尔盛源热电有限责任公司发布 2015年1月第1版 磨煤机磨辊、磨盘堆焊检修文件包 No 编写: 会审: 审核: 批准: Q/SYRD2015 SGG-1012015 Q/SYRD 350MW机组检修文件包 SGG-1012015 PAGE III PAGE III 前 言 检修作业文件包是保证发电设备检修质量不可缺少的工艺 2017年4月15日 电动机的电流大小取决于电动机所带的负荷的大小,负荷太低,所以电流上不去。 立磨电机运行电流异常波动生料A磨机生产运行中突然出现电机电流异常波动。 工况表现:磨机加载,研磨压力加不起来,台时降低,排渣量增大。 通常,引起电流异常波动的 立磨主电机电流低的原因百度知道2017年10月7日 立磨磨辊在线堆焊方案 1、人员安排: 分二个班次连续24小时作业。 每班配备熟练焊工4名、电工1名、当地员工8名共13人。 2、工具及材料: 21配电柜2只及电源线若干(长度及规格由电气根据现场负荷选配) 22照明灯2只,手电筒2只 23多孔插线排4只 24自动 立磨磨辊及磨盘在线堆焊方案(修定)3Mdoc原创力文档
立磨磨盘堆焊后主电机电流高台时低
2019年9月6日 当前位置:首页 > 立磨磨盘堆焊后主电机电流高台时低 导致立磨高差压的原因及处理措施桂林鸿程 立磨导致立磨高差压的原因有很多,桂林鸿程立磨部技术员总结导致立磨高差压的诸多原因并提供处理办法。1)喂料量大,粉磨能力 层过薄时,磨主电机电流波动大,瞬间易过流。 磨机的振动 磨机振动是立磨存在的一个现象,振动过大会造成磨盘 和磨辊衬板及附属设备的损坏。引起因素较多,如入磨物料 粒度不均匀、磨辊和磨盘衬板磨损严重、风量及风温的波动、 研磨压力过高或 立磨常见问题及处理百度文库n )拆除焊接设备 ,恢复磨煤机电机并找正 5 结束语 堆焊磨盘的运转情况表明采用明弧堆焊工艺在 现场修复磨煤机磨盘衬板是可行的;使用上述材料 和工艺堆焊能够使衬板焊后寿命延长一倍以上,而 成本是更换新件的一半;采用此种方法堆焊大大减 少了检修中速立式磨煤机磨盘衬板现场堆焊百度文库
立磨磨辊磨盘硬面堆焊修复百度文库
立磨磨辊磨盘硬面堆焊修复 1、焊前检验:采用着色渗透探伤剂检查工件母体是否有裂纹等缺陷, 用小锤轻巧耐磨层检查耐磨层是否夹层。 2、焊中检验:采用红外测温仪检查层间温度是否符合工艺要求。 3、焊后检验:外观检验,是否达到外观要求;探伤检验 立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制Ⅲ半年的检查内容检查润滑油的质量,发现变质,及时更换。 ⑩焊接质量的验收方法:经堆焊后的磨盘衬瓦焊接牢固,堆焊表面均匀平整;堆焊后的磨辊及磨盘 衬板,能很好的满足需方使用要求 立磨矿粉生产线设备维护的关键点控制百度文库与铸造磨辊、磨盘衬板相比较,堆焊复合磨辊、磨盘衬板在以下方面具有明显优势: (1)表面硬度:铸造件表面硬度 HRC4852,堆焊复合工件表面硬度 HRC5867。 (2)工艺:铸造磨辊的控制环节多,设备较大;堆焊磨辊工艺简单,质量易控制。 (3)内在质量 磨辊、磨盘衬板堆焊质量的过程控制百度文库
立磨磨辊及磨盘在线堆焊方案(修定)3M百度文库
2013年4月10日 立磨磨辊及磨盘在线堆焊方案 (修定)3M 55、联接焊丝、焊线等 注意要点:1、焊丝联接要缓、顺,尽量减少送丝阻力,以利于焊接稳定;2、焊丝在经过磨门处要用橡胶或塑料管隔开,以防止焊接时接地;3、焊线、地线一定要联接牢固,以防止焊接过程中出现 堆焊后的工件的外部尺寸应保证与原工件的外形轮廓尺寸相符; 堆焊部位其误差在5mm以下; 堆焊层表面焊道均匀平整,没有明显的凹凸不平,没有连续性裂纹出现; 堆焊表面硬度达到60HRC左右; 堆焊部位,不准有焊接气孔,夹渣、剥落等缺陷。 对厂方要求磨辊 磨盘、轧辊、轴齿等硬面堆焊修复技术及施工方案百度文库2020年11月11日 35 离线修复 offline repair 在磨盘、磨辗衬板(辐套)拆出设备本体的情况下,在具有对磨损、损坏部位修复能力的厂家进行修 1 GB/T 33935—2017 复使耐磨部件恢复原有尺寸和性能的修复方法。 4修复技术要求 4J修复方案 411立磨磨盘、磨辗衬板(辗套)的修复包括 GBT339352017立磨磨盘、磨辊衬板 (辊套)修复规范docx
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2020年1月21日 从以往的经验看,每年2月大修期间进行磨盘、磨辊在线堆焊之后立磨主电机电流为190~195A,而到了12月运行末期,立磨主电机电流上升至205~210A。 主要的原因是磨盘、磨辊堆焊后由于挡料圈高度未调整,料层厚度相对降低;而到了运行末期,磨盘、磨辊的磨损严重,料层厚度相对提高,主电机电流 2017年4月15日 电动机的电流大小取决于电动机所带的负荷的大小,负荷太低,所以电流上不去。 立磨电机运行电流异常波动生料A磨机生产运行中突然出现电机电流异常波动。 工况表现:磨机加载,研磨压力加不起来,台时降低,排渣量增大。 通常,引起电流异常波动的 立磨主电机电流低的原因百度知道